日韩精品高清自在线,国产女人18毛片水真多1,欧美成人区,国产毛片片精品天天看视频,a毛片在线免费观看,午夜国产理论,国产成人一区免费观看,91网址在线播放
公務員期刊網 論文中心 正文

超超臨界鍋爐化學管座失效及改進

前言:想要寫出一篇引人入勝的文章?我們特意為您整理了超超臨界鍋爐化學管座失效及改進范文,希望能給你帶來靈感和參考,敬請閱讀。

超超臨界鍋爐化學管座失效及改進

摘要:為解決某超超臨界鍋爐化學取樣管管座失效導致蒸汽泄漏的問題,采用數值模擬的方法對管座受力進行分析,結合硬度及材質檢測、斷面分析研究管座失效原因,并對管座結構進行改進。結果表明:管座失效原因是焊縫根部未焊透及存在應力疊加,改進后管座失效問題得到解決。

關鍵詞:超超臨界鍋爐;化學取樣管;管座;失效分析

近年來,火電機組高溫高壓管的化學取樣管管座頻繁發(fā)生失效現象[1-3],造成高溫高壓蒸汽泄漏,使機組存在極大的安全風險。火電機組管座失效的部位主要分布在鍋爐聯箱及高溫管道上,失效的原因主要有用錯材料、采用不合理的管座結構、膨脹管設計或安裝欠妥、內壁積水形成熱疲勞裂紋、管座的應力腐蝕開裂、焊接工藝不當引起的開裂等,采用的措施主要有采用加強型管座、采用柔性結構、改善小管的補償能力、加裝保護套管、加強對管座的定期檢驗[4]。承壓部件出現裂紋泄漏的現象在火電機組上比較普遍,并且一旦發(fā)生,危險系數高。某電廠660MW超超臨界機組化學取樣管與管座焊接部位多次發(fā)生斷裂,嚴重影響機組安全生產。筆者針對該機組管座失效問題開展分析研究,并提出改進措施。

1問題簡介

某化學取樣管設置于鍋爐主蒸汽出口處,用于在線監(jiān)測主蒸汽品質。2011年機組投產至今,化學取樣管與管座的焊接部位多次發(fā)生斷裂,造成蒸汽泄漏。經統(tǒng)計,同類型管座均在運行7萬h左右時出現了管座焊縫四周存在環(huán)向裂紋的問題(見圖1)。管座的安裝示意圖見圖2、結構圖見圖3。化學取樣管由上下兩段焊接,上段與出口管焊接,下段插入主蒸汽管道(外徑為609.2mm、壁厚為100mm)內,主蒸汽的額定壓力為25.4MPa、額定溫度為571℃(文中數值均為額定工況下的數值)。主蒸汽管道在X、Y、Z方向上的膨脹量分別為23mm、152mm、31.2mm(鍋爐說明書中的設計值)。管座隨主蒸汽管道一起膨脹;化學取樣管上段焊接出口管的第一個支架采用抱箍固定。

2失效分析

2.1宏觀結構分析

管座結構[5]存在的問題有:(1)3條焊縫重合,易造成應力疊加;(2)管座化學取樣管焊縫的焊接方式不合理,采用了類似插入焊的方式,容易使焊縫根部出現未焊透的缺陷,且易存在應力集中區(qū)域。

2.2受力分析

針對管座結構存在的應力疊加且集中的問題,開展受力分析。以化學取樣管為研究對象,在工作狀態(tài)下,化學取樣管受到主蒸汽管道內部蒸汽壓力產生的應力、汽流沖刷所產生的沖擊應力及管道膨脹所產生的約束應力[6]。內部蒸汽壓力產生的應力計算方法參考GB50764—2012《電廠動力管道設計規(guī)范》,受蒸汽壓力、壁厚等因素影響,為35MPa。沖擊力與蒸汽流速、密度及受力面積相關,其計算公式為:式中:F為化學取樣管受汽流沖刷所產生的沖擊力,kN;p為蒸汽壓力,kN/m2;S為受力面積,m2;ρ為蒸汽密度,kg/m3;v為蒸汽流速,m/s。計算可得化學取樣管受汽流沖刷所產生的沖擊力為363kN,以此為邊界條件,利用SOLID-WORKS軟件建模分析,得到化學取樣管與管座的沖擊應力分布見圖4(屈服應力為1.72×108N/m2)。由圖4可得:化學取樣管與管座焊接根部的沖擊應力最大,高達387MPa(1MPa=106N/m2)。蒸汽管道內的蒸汽流速隨負荷不斷變化,導致根部應力不斷變化,使化學取樣管管座焊縫處易發(fā)生疲勞失效。管道膨脹所產生的約束應力與管道固定點的移動方向、位移、管道規(guī)格及材質相關。利用SOLIDWORKS軟件建模分析,獲得化學取樣管受管道膨脹所產生的約束應力分布見圖5(屈服應力為6.204×108N/m2),并計算出化學取樣管受管道膨脹所產生的約束應力約為40MPa。

2.3硬度及材質檢測

采用HT-1000A硬度計、DE2000光譜儀對化學取樣管、管座及焊縫進行硬度和材質檢測,檢測結果見表1。由表1可知:主蒸汽管和管座材質及焊絲的選擇符合設計要求,但在管座化學取樣管焊縫及化學取樣管上段下段焊縫處采用Ni基焊絲,會使硬度明顯下降,造成焊縫接口處機械強度降低。

2.4斷面分析

剖開管座進行斷面檢查,裂紋剖面見圖6。由圖6可見:在管座化學取樣管焊縫處,根部存在未焊透、熱影響區(qū)存在未融合的現象。從裂紋形貌分析,裂紋從根部開始,從內往外逐漸向未融合的薄弱區(qū)域發(fā)展。

2.5失效原因

分析管座失效原因為:(1)焊接區(qū)同時存在3種焊接材料,導致焊縫根部未焊透,焊接熱影響區(qū)域存在未融合等原始缺陷。(2)設計不合理導致3條焊縫重合,焊接過程中存在應力疊加。(3)焊縫根部運行中受汽流沖刷所產生的交變沖擊應力作用,原始缺陷沿著未融合的區(qū)域從內往外擴展,直至管座裂開泄漏。

3改進方案

根據管座失效原因分析,提出了管座改進結構(見圖7)以替代原結構,其主要特點有:(1)焊縫采用非重合設計,防止應力疊加。(2)改進后的結構需要確保根部可焊透且焊縫平滑,防止焊縫應力集中。(3)改進后的管座采用化學取樣管的同種材質,并用同種焊絲進行焊接。(4)經核算,管座改進結構滿足強度要求。

4結語

(1)管座失效的主要原因是3條焊縫重合造成應力疊加,以及3種焊接材料導致管座根部存在未焊透、未融合等原始缺陷。(2)提出管座的改進結構以替代原管座,改進后的管座與化學取樣管采用同種材質,并用同種進行焊絲焊接,有效解決了管座失效的問題。

參考文獻:

[1]姜磊,羅維祺,黃浩,等.超臨界鍋爐四大管道管座角焊縫裂紋分析及預防[J].特種設備安全技,2017(4):7-9.

[2]王智春,李煒麗,蔡文河,等.超臨界鍋爐過熱器聯箱管座斷裂原因分析[J].華北電力技術,2010,40(10):42-44.

[3]陳二松.電站鍋爐集箱管座接頭焊縫裂紋分析[J].熱加工工藝,2013,42(13):209-210,213.

[4]王斌.高溫蒸汽管道、聯箱中小口徑管座的開裂及防范措施[J].熱力發(fā)電,2003,32(4):39-41,48.

[5]馬志寶.火電廠高溫高壓管座結構形式分析[J].內蒙古電力技術,2017,35(4):73-76,80.

[6]張立新.火電機組承壓部件失效典型應力集中因素分析[J].山東電力技術,2018,45(10):62-66.

作者:廖偉輝 員盼鋒 單位:廣東紅海灣發(fā)電有限公司

主站蜘蛛池模板: 马鞍山市| 雅江县| 长兴县| 金阳县| 阿勒泰市| 大埔县| 法库县| 聂拉木县| 军事| 河津市| 明星| 偏关县| 海淀区| 潞西市| 普陀区| 贵港市| 瑞安市| 波密县| 宜春市| 明星| 鱼台县| 左权县| 汽车| 上栗县| 益阳市| 宜兰市| 远安县| 博湖县| 永福县| 赤水市| 海城市| 涞水县| 丽水市| 平武县| 同心县| 湖北省| 高碑店市| 鄯善县| 陆丰市| 罗甸县| 普定县|